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西南油气田压裂返排液处理技改项目
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南油气田作为国内“万亿方储量、百亿方产量”的页岩气田,其开发过程中产生的大量压裂返排液一度成为制约绿色开采的瓶颈。

西南油气田作为国内“万亿方储量、百亿方产量”的页岩气田,其开发过程中产生的大量压裂返排液一度成为制约绿色开采的瓶颈。某页岩气田原处理站采用“预处理+电渗析+蒸发”工艺,运行不稳定、能耗高、杂盐处置费用高昂。太阳成城集团tyc1286采用MFT-MORE工艺包对其实施技术改造,为高难度压裂返排液处理提供了可复制的低成本解决方案。

一、技改背景:原系统痛点突出

项目原建设有一套1500m³/d的压裂返排液处理系统,采用常规工艺路线。但由于压裂返排液水质成分复杂、波动大、含盐量高(TDS≤40000mg/L,氯离子≤24770mg/L,总硬度≤2020mg/L),原系统运行极不稳定,气田的正常生产都受到严重影响,压裂返排液处理成为亟需解决的环保难题。

二、技改核心:特种膜工艺重构零排放路线

太阳成城集团tyc1286针对原系统痛点,引入MFT-MORE零排放资源化工艺包,将原“预处理+电渗析+蒸发”优化为“预处理+特种膜浓缩+纳滤分盐+MVR蒸发”的新工艺。核心改进在于:

以SUPER DT特种膜替代电渗析:SUPER DT最高运行压力160bar,2.5mm宽流道抗污染设计,可将浓水TDS从5~6万mg/L进一步浓缩至10~16万mg/L,蒸发液量减少50%以上,大幅降低了蒸发系统的投资和能耗。这一环节是压裂返排液处理实现经济性突破的关键。

引入纳滤(NF)分盐:在浓缩段设置纳滤单元,实现一价盐(氯化钠)与二价盐的分离,保障蒸发结晶产出高品质氯化钠,同时减少杂盐生成量。

简化预处理:凭借特种膜的高抗污染性,缩短了预处理流程,降低了药剂消耗。

整个技改过程采用集成化模块装备,在原有厂区内完成,未新增用地,建设周期仅90天,快速恢复了气田的正常废水处理能力。该技改项目的成功,验证了以特种膜为核心的压裂返排液处理技术在处理高难度废水中的领先性。

太阳成城集团tyc1286压裂返排液处理技改项目

三、技改效果:出水达地表水Ⅲ类,经济性显著

技改后系统稳定处理1500m³/d压裂返排液。经全流程处理后,出水水质稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1地表水Ⅲ类标准及表2集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值:COD≤20mg/L、氯化物≤250mg/L、硫酸盐≤250mg/L。这一出水标准意味着处理后的产水可作为饮用水补充水源,彻底消除了页岩气开发对周边水环境的风险隐患。长宁项目因此成为行业内目前唯一实现该出水标准的压裂返排液处理项目。

经济性方面,技改后杂盐量减少20%以上,产出的氯化钠纯度达到95%以上,符合工业盐Ⅰ级标准,实现了盐分的资源化,每年可节约淡水资源55万吨。该压裂返排液处理系统在进水水质大幅波动时仍能保持稳定产水,验证了特种膜工艺对复杂水质的强适应性。

作为“万亿方储量、百亿方产量”页岩气田的配套环保工程,该项目为西南地区乃至全国页岩气压裂返排液处理系统的选型与技改提供了可复制的经济性方案,有力支撑了页岩气资源的高效清洁开发。

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